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生物質(zhì)鍋爐粉塵治理中遇到的問題
添加時間:2024-02-28 | 文章錄入:秩名 | 文章來源:原創(chuàng)
我們在處理生物質(zhì)鍋爐粉塵的時候會遇到以下幾種情況:
1、入廠燃料種類繁多
入廠燃料一般有樹皮、稻草、麥草、玉米桿、樹枝、木屑等。由于熱值不一樣,燃燒起來特性也不一樣,而生物質(zhì)鍋爐的入爐燃料多以混合料的形式為主,加之燃料摻配人員責(zé)任心不強,因此,入爐燃料的燃料品種比例隨時都在變化,運行調(diào)整工作較復(fù)雜。
解決方法:
要求鍋爐運行人員加強與燃料管理及摻配人員之間的聯(lián)系,及時掌握入爐燃料的品種;其次要求鍋爐運行人員勤看火,觀察爐排上燃料的燃燒情況,及時進行燃燒調(diào)整。
2、燃料水分高
設(shè)計值與實際運行時偏差太大,由于早期的生物質(zhì)鍋爐在設(shè)計時經(jīng)驗缺乏,參照燃煤鍋爐水分設(shè)計在15%以內(nèi),而實際運行中入爐混合料的水分均在45%左右,因此燃料進入爐膛中產(chǎn)生的煙氣量遠大于設(shè)計值,存在引風(fēng)機出力不足的問題,導(dǎo)致鍋爐一二次風(fēng)風(fēng)量不能按需配給,燃料燃燒不充分;其次燃料中的水分偏大,剛進入爐膛中不易著火,經(jīng)過一段時間的烘烤后,水變成水蒸汽,一旦爐排振動,聚集在料層下的水蒸氣瞬間釋放,極易形成正壓,燃料將從爐排上掀起進入到出渣系統(tǒng)中,同時大量熱煙氣反串,經(jīng)給料機進入料倉,引起料倉爆燃,進而造成停爐的事故現(xiàn)象時有發(fā)生。
解決:
做好市場調(diào)研,掌握燃料的正常水分,以此制定收購標(biāo)準(zhǔn),抓好燃料收購入場關(guān);其次,根據(jù)熱值、水分之間的關(guān)系,制定燃料優(yōu)劣品質(zhì)表,確定優(yōu)先收購對象,減少高水分、低熱值燃料的收購;如場地允許,可在入爐前做適當(dāng)?shù)臄倳窕蚺c低水分燃料進行合理摻配;采用新工藝,進行技術(shù)革新,如本公司針對木屑水分高易爆燃的現(xiàn)象,采用了木屑烘干裝置,投運后效果明顯。
3、雜質(zhì)較多
由于追求經(jīng)濟利益最大化,因此一旦燃料入場把關(guān)不嚴(yán)或稍有松懈,就會在燃料中摻有泥土、細(xì)沙,這些細(xì)顆粒的物體進入到爐膛中在燃燒后隨煙氣流動,在鍋爐煙氣流速較快的省煤器彎頭部位形成局部磨損,由于鍋爐設(shè)計人員一般認(rèn)為,草木灰的硬度遠小于粉煤灰,且質(zhì)地輕不易造成磨損,因而多數(shù)不設(shè)防磨裝置。
解決:
嚴(yán)把入場質(zhì)量關(guān);其次,制定防磨計劃,在鍋爐受熱面易磨損部位增加防磨護瓦,減少彎頭部位的局部磨損,同時在每次停爐后進行相應(yīng)的“四管”測厚工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
4、灰分高、堿金屬含量高等特點
由于生物質(zhì)燃料灰熔點的影響,燃料在爐膛內(nèi)燃燒后,極易在鍋爐受熱面上結(jié)焦與積灰,而且形成灰垢后影響鍋爐的換熱,據(jù)實驗所得的數(shù)據(jù):積灰層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.0581~0.116w/m2?℃,而鍋爐受熱面金屬管壁的導(dǎo)熱系數(shù)為46.5~58.1wm2?℃,導(dǎo)熱系數(shù)相差500~800倍,因此在運行中不采取相應(yīng)的技術(shù)措施,一般清洗后啟爐運行20d以后主汽溫度就難以維持,與額定值偏差越來越大。
解決:
由于蒸汽吹灰在生物質(zhì)鍋爐系統(tǒng)運行中效果不盡理想,因此本廠在多次調(diào)研的情況下,最終選用燃?xì)饷}沖吹灰及結(jié)合除焦抑制劑的使用方法,用來除去受熱面的積灰結(jié)焦問題,效果明顯,基本能保證連續(xù)運行兩個月以上主汽溫度符合相關(guān)要求,而且受熱面積灰現(xiàn)象大為改觀。
5、輸送系統(tǒng)故障率高
由于生物質(zhì)燃料的韌性較大,比重小,料倉不能存較高的料位,否則會發(fā)生料倉卡堵,因此輸送系統(tǒng)正常是運行24h,轉(zhuǎn)動部件易磨損,故障率高;同時草料切碎后的長度難以保證在正常值8~15cm,在爐前給料機處極易發(fā)生卡堵現(xiàn)象,而清理較困難,對于鍋爐的負(fù)荷影響較大。
解決:
為減小磨損,延長設(shè)備使用壽命,一般電機采用變頻調(diào)節(jié),減慢設(shè)備運行速度,控制燃料的上料速度,使料倉的物料堆積高度始終在合理的范圍內(nèi),給料機能夠均勻進料,最大程度減少堵料次數(shù);其次,根據(jù)進料量及燃料的品種,選擇相應(yīng)尺寸的給料機,從根本上解決設(shè)備因素帶來的卡堵問題。
我們在設(shè)計生物質(zhì)鍋爐除塵器的時候,需要注意以下幾點:
1、充分考慮燃料水分大可能帶來的運行問題,選擇合適的引風(fēng)機,如已運行的電廠其引風(fēng)出力設(shè)計不足,則從長遠的經(jīng)歷運行角度考慮進行更換;
2、在引風(fēng)足夠的情況下,對一二次風(fēng)進行合理分配,一般來講水分大,質(zhì)地輕的燃料如木屑、稻草、麥草等加大二次風(fēng)量;對于樹皮、雜柴等宜采用加大一次風(fēng)的辦法;
3、增加灰斗的巡查及觀察測溫點,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,防止除塵布袋整倉燒壞現(xiàn)象的發(fā)生;
4、采用強度更高的除塵布袋基布,運行時嚴(yán)格控制過剩空氣系數(shù)及排煙溫度,防止除塵布袋氧化、水解。
小結(jié):由于生物質(zhì)電廠燃料與燃煤鍋爐的不同,帶來了一系列的運行問題,雖然有一部分已經(jīng)在生物質(zhì)從業(yè)人員的精心工作下得以解決,但是由于各廠爐型、所用燃料種類的不統(tǒng)一,各廠所遇到的問題有共性,但也有差別,各電廠應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的設(shè)備實際情況,進行不斷摸索,不斷總結(jié)。

1、入廠燃料種類繁多
入廠燃料一般有樹皮、稻草、麥草、玉米桿、樹枝、木屑等。由于熱值不一樣,燃燒起來特性也不一樣,而生物質(zhì)鍋爐的入爐燃料多以混合料的形式為主,加之燃料摻配人員責(zé)任心不強,因此,入爐燃料的燃料品種比例隨時都在變化,運行調(diào)整工作較復(fù)雜。
解決方法:
要求鍋爐運行人員加強與燃料管理及摻配人員之間的聯(lián)系,及時掌握入爐燃料的品種;其次要求鍋爐運行人員勤看火,觀察爐排上燃料的燃燒情況,及時進行燃燒調(diào)整。
2、燃料水分高
設(shè)計值與實際運行時偏差太大,由于早期的生物質(zhì)鍋爐在設(shè)計時經(jīng)驗缺乏,參照燃煤鍋爐水分設(shè)計在15%以內(nèi),而實際運行中入爐混合料的水分均在45%左右,因此燃料進入爐膛中產(chǎn)生的煙氣量遠大于設(shè)計值,存在引風(fēng)機出力不足的問題,導(dǎo)致鍋爐一二次風(fēng)風(fēng)量不能按需配給,燃料燃燒不充分;其次燃料中的水分偏大,剛進入爐膛中不易著火,經(jīng)過一段時間的烘烤后,水變成水蒸汽,一旦爐排振動,聚集在料層下的水蒸氣瞬間釋放,極易形成正壓,燃料將從爐排上掀起進入到出渣系統(tǒng)中,同時大量熱煙氣反串,經(jīng)給料機進入料倉,引起料倉爆燃,進而造成停爐的事故現(xiàn)象時有發(fā)生。
解決:
做好市場調(diào)研,掌握燃料的正常水分,以此制定收購標(biāo)準(zhǔn),抓好燃料收購入場關(guān);其次,根據(jù)熱值、水分之間的關(guān)系,制定燃料優(yōu)劣品質(zhì)表,確定優(yōu)先收購對象,減少高水分、低熱值燃料的收購;如場地允許,可在入爐前做適當(dāng)?shù)臄倳窕蚺c低水分燃料進行合理摻配;采用新工藝,進行技術(shù)革新,如本公司針對木屑水分高易爆燃的現(xiàn)象,采用了木屑烘干裝置,投運后效果明顯。
3、雜質(zhì)較多
由于追求經(jīng)濟利益最大化,因此一旦燃料入場把關(guān)不嚴(yán)或稍有松懈,就會在燃料中摻有泥土、細(xì)沙,這些細(xì)顆粒的物體進入到爐膛中在燃燒后隨煙氣流動,在鍋爐煙氣流速較快的省煤器彎頭部位形成局部磨損,由于鍋爐設(shè)計人員一般認(rèn)為,草木灰的硬度遠小于粉煤灰,且質(zhì)地輕不易造成磨損,因而多數(shù)不設(shè)防磨裝置。
解決:
嚴(yán)把入場質(zhì)量關(guān);其次,制定防磨計劃,在鍋爐受熱面易磨損部位增加防磨護瓦,減少彎頭部位的局部磨損,同時在每次停爐后進行相應(yīng)的“四管”測厚工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
4、灰分高、堿金屬含量高等特點
由于生物質(zhì)燃料灰熔點的影響,燃料在爐膛內(nèi)燃燒后,極易在鍋爐受熱面上結(jié)焦與積灰,而且形成灰垢后影響鍋爐的換熱,據(jù)實驗所得的數(shù)據(jù):積灰層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.0581~0.116w/m2?℃,而鍋爐受熱面金屬管壁的導(dǎo)熱系數(shù)為46.5~58.1wm2?℃,導(dǎo)熱系數(shù)相差500~800倍,因此在運行中不采取相應(yīng)的技術(shù)措施,一般清洗后啟爐運行20d以后主汽溫度就難以維持,與額定值偏差越來越大。
解決:
由于蒸汽吹灰在生物質(zhì)鍋爐系統(tǒng)運行中效果不盡理想,因此本廠在多次調(diào)研的情況下,最終選用燃?xì)饷}沖吹灰及結(jié)合除焦抑制劑的使用方法,用來除去受熱面的積灰結(jié)焦問題,效果明顯,基本能保證連續(xù)運行兩個月以上主汽溫度符合相關(guān)要求,而且受熱面積灰現(xiàn)象大為改觀。
5、輸送系統(tǒng)故障率高
由于生物質(zhì)燃料的韌性較大,比重小,料倉不能存較高的料位,否則會發(fā)生料倉卡堵,因此輸送系統(tǒng)正常是運行24h,轉(zhuǎn)動部件易磨損,故障率高;同時草料切碎后的長度難以保證在正常值8~15cm,在爐前給料機處極易發(fā)生卡堵現(xiàn)象,而清理較困難,對于鍋爐的負(fù)荷影響較大。
解決:
為減小磨損,延長設(shè)備使用壽命,一般電機采用變頻調(diào)節(jié),減慢設(shè)備運行速度,控制燃料的上料速度,使料倉的物料堆積高度始終在合理的范圍內(nèi),給料機能夠均勻進料,最大程度減少堵料次數(shù);其次,根據(jù)進料量及燃料的品種,選擇相應(yīng)尺寸的給料機,從根本上解決設(shè)備因素帶來的卡堵問題。
我們在設(shè)計生物質(zhì)鍋爐除塵器的時候,需要注意以下幾點:
1、充分考慮燃料水分大可能帶來的運行問題,選擇合適的引風(fēng)機,如已運行的電廠其引風(fēng)出力設(shè)計不足,則從長遠的經(jīng)歷運行角度考慮進行更換;
2、在引風(fēng)足夠的情況下,對一二次風(fēng)進行合理分配,一般來講水分大,質(zhì)地輕的燃料如木屑、稻草、麥草等加大二次風(fēng)量;對于樹皮、雜柴等宜采用加大一次風(fēng)的辦法;
3、增加灰斗的巡查及觀察測溫點,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,防止除塵布袋整倉燒壞現(xiàn)象的發(fā)生;
4、采用強度更高的除塵布袋基布,運行時嚴(yán)格控制過剩空氣系數(shù)及排煙溫度,防止除塵布袋氧化、水解。
小結(jié):由于生物質(zhì)電廠燃料與燃煤鍋爐的不同,帶來了一系列的運行問題,雖然有一部分已經(jīng)在生物質(zhì)從業(yè)人員的精心工作下得以解決,但是由于各廠爐型、所用燃料種類的不統(tǒng)一,各廠所遇到的問題有共性,但也有差別,各電廠應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的設(shè)備實際情況,進行不斷摸索,不斷總結(jié)。

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